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铜粗精矿再磨效果差?闪速浮选机来帮忙

发布时间:2024-02-22 17:18:43 作者:鑫海矿装

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某铜硫选厂,矿石中的铜矿物主要为黄铜矿,微量铜蓝;锌矿物为闪锌矿;硫矿物主要有黄铁矿和磁黄铁矿。由于黄铜矿、闪锌矿粒度粗细不均匀,部分呈微细粒产出,需要细磨才能解离。

然而,随着铜粗精矿产率的大幅度增加,再磨作业的球磨机处理能力不足,经常出现吐矿、欠磨等问题,为解决这一问题,在加入闪速浮选机后,生产指标得到了进一步提高。

改造前工艺流程

改造前的铜精选流程为:铜粗精矿自流进入2号泵池,由渣浆泵泵至3号水力旋流器,旋流沉砂进入溢流型球磨机再磨,再磨后球磨机排矿进入2号泵池循环,旋流器溢流进入浮选柱两次精选。浮选柱精矿为铜精矿I;柱选I尾矿进入浮选机进行精扫选(一粗两精),精扫作业尾矿返回铜粗选作业,精扫作业精矿为铜精矿II,两精矿合并作为最终铜精矿。

改造前工艺流程

改造前工艺流程

该流程充分发挥了浮选柱和浮选机各自的粒度优势,为选厂取得良好的选铜指标奠定了技术基础。该工艺的主要问题存在于磨矿分级流程,铜粗精矿循环量过大,再磨作业中,球磨机进料端经常吐矿,磨矿效率低;水力旋流器的分级量效率和质效率也偏低。

改造方案

针对进入再磨-分级作业的铜粗精矿循环量过大,导致水力旋流器分级量效率和质效率偏低、球磨机负荷过大、选4科支术指标难以得到进一步提升的现状,技术人员从工艺、药剂和设备多方而入手,进行了一系列技术研究,提出了在铜粗精矿再磨-分级作业中闪速浮选技术的改造方案,从源头上减少进入再磨作业中的矿浆量,从而改善分级效率,提升选铜指标。

改造后效果

改造后工艺流程

改造后工艺流程

闪速浮选机对粗颗粒矿物的回收效果优于原浮选机:YX-6闪速浮选机接入生产工艺流程后,在基本相同的原矿条件下,选厂选铜与选硫回收率分别提高了1.06和0.24个百分点,选矿技术指标得到了进一步提升。YX闪速浮选机应用前后,选厂技术指标对比如下表所示。

改造前后选矿指标对比

闪速浮选机接入选厂工艺流程后,有效减小了球磨机运行负荷,对减少铜矿物的过粉碎具有重要意义:选厂全年处理量为349.7万t,原矿铜品位为0.483%,以价格67630元/t计算,计价系数为82%,在铜粗精矿再磨一分级回路增加1台YX-6闪速浮选机后,选铜回收率增加1.06个百分点,按此计算。全年可新增铜精矿179.04金属吨,产值约增加992.89万元。


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